發布于:2017/12/15 10:30:57 點擊量:103
焦油化工企業高濃度廢水處理技術方法
跟著我國焦炭產能的不斷擴大,焦油化工企業對焦油的深加工規劃也在逐步增加,加工工藝正趨于完善,但發作的高濃度廢水怎樣處理,已經成為急需處理的重要問題。由于其廢水成分雜亂,除了氨氮、硫氰酸根等無機污染物,還有酚類、萘、吡啶、喹啉等雜環及多環化合物,且氰化物、多環及雜環化合物很難被生物降解,加之高濃度氨氮對微生物活性有很強的抑制效果,導致廢水的可生化性較差〔1〕,因此結合該工作的企業單個水質情況,具有針對性地開宣告經濟合理、高效有用的高濃度廢水處理方法,已經成為企業可持續發展中有必要處理的重要難題。
1 企業廢水的水質特征及危害
1.1 廢水的水質情況
某企業首要從事焦炭出產、苯加氫及粗焦油加工,建有無缺的污水處理系統和生化處理設備,概括生化處理前的水質要求為:COD≤3 500 mg/L、氨氮≤100 mg/L;廢水首要源自煤高溫干餾煤氣冷卻、粗苯別離、粗焦油加工和苯加氫等出產過程,10 t/h的廢水中有2 t/h是高濃度有機廢水,由于有機物含量嚴峻超支,可生化性較差,需求經過單獨的處理,以下降COD和氨氮的含量,確保滿足概括生化處理的水質要求。高濃度有機廢水的水質分析效果:COD 104 100 mg/L,NH3-N 19 000 mg/L,蒸騰酚2 600 mg/L,CN- 110 mg/L,硫化物110 mg/L,石油類 400 mg/L。杭州桂冠環保科技有限公司(www.vzy.net.cn)專業出產水處理設備,過濾器等環保節能產品
1.2 廢水的首要成分及危害
高濃度廢水的組成很雜亂,其間所含氨氮污染物首要以無機銨鹽的形式存在,有機污染物中除了占80%多的酚類化合物以外,還含有脂肪族、雜環類和多環芳烴等化合物;此類廢水COD和氨氮的含量太高,其間難降解的物質較多,會對生化處理系統構成危害。
2 實驗方法及技術原理
2.1 實驗用首要試劑和儀器
硫酸汞(HgSO4)、重鉻酸鉀(K2Cr2O7)、六水合硫酸亞鐵銨〔(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O〕等均為分析純(上海化學試劑廠);濃硫酸(H2SO4)、鹽酸(HCl)、2%安穩性二氧化氯溶液(鄭州化學試劑廠),克己催化劑。
UV-1750紫外分光光度計,日本島津;精密pH計,北京分析儀器廠;微波閉式COD TN TP消解儀,WXJ-Ⅲ/WMX-Ⅲ-B型,上海分析儀器廠;消解罐、蒸餾瓶、氨吸收瓶,天津玻璃儀器廠;UV光源,天津工業光源有限公司。杭州桂冠環保科技有限公司(www.vzy.net.cn)專業出產水處理設備,過濾器等環保節能產品
2.2 技術原理
工藝選用ClO2氧化與光催化相結合(ClO2/UV)方法,即在氧化消解塔中增加波長為0.01~0.38 mm的紫外燈作為催化光源,參與微量催化劑,經過ClO2進行氧化消解,完成了對氨氮和有機物的高效去除。由于ClO2的氧化才能遠遠高于次氯酸鈉和氯氣,特別是對苯環、酚類等具有不飽和鍵結構有機物的氧化消解效果最好〔2〕,所以該企業高濃度廢水處理選用ClO2/UV工藝方法,具有兩全其美的效果:一是由于廢水中含有高濃度的無機氨氮選用氯折點法去除,這是脫氨氮工藝中常用的方法,尤其是排量較少的廢水脫氨氮有許多工藝無法實施,而ClO2脫氨氮則沒有限制性條件,只需抵達適宜的pH即可;二是ClO2氧化消解有機污染物比較徹底,對廢水的pH習慣規劃比較廣泛,并且ClO2還能與絕大多數上色官能團反應,具有杰出的脫色效果;其他增設催化光源和微量催化劑,處理功率較單獨運用ClO2有很大前進。
2.3 工藝流程
工藝流程如圖 1所示。
圖 1 工藝流程
2.4 工藝流程簡介
2.4.1 焦油處理杭州桂冠環保科技有限公司(www.vzy.net.cn)專業出產水處理設備,過濾器等環保節能產品
由于廢水焦油含量過高,有必要進行除油預處理,防止構成蒸氨設備堵塞。工藝選用隔油池、氣浮設備將廢水中的輕重油以及浮渣,經油水別離器去除,處理后的污水流入廢水儲存池。
2.4.2 廢水儲池
由于高濃度有機廢水量較少(2 t/h),從實踐情況考慮,選用間歇處理方法,以24 h為一個處理單元(即48 t),每天處理約5 h,廢水以10 t/h的量進入處理設備。杭州桂冠環保科技有限公司(www.vzy.net.cn)專業出產水處理設備,過濾器等環保節能產品
2.4.3 蒸氨設備
蒸氨工藝要求溫度在60~70 ℃左右,在廢水儲池內部設備蒸汽盤管,由泵提升至蒸氨塔,進行蒸氨處理。蒸氨設備選用焦油廢水處理廣泛選用的空氣吹脫法去除氨氮,該工藝具有處理設備簡略,處理效果安穩,投資少和運轉費較低一級長處。
2.4.4 ClO2/UV多級氧化消解
經過蒸氨之后,廢水溫度在60~70 ℃左右,正好滿足氧化塔進水溫度50~60 ℃的要求,不需求增加蒸汽加熱設備,當廢水流滿氧化反應塔后,發動循環泵和ClO2發作器,水泵從塔內抽取廢水與ClO2混合后再送到塔內,塔內裝有陶瓷接觸介質,為有機物和ClO2供給反應接觸界面;此外,塔內增設的紫外催化光源,能前進COD和氨氮的去除率〔3〕;并可根據不同的水質情況設置多級氧化反應塔,使COD和氨氮的含量抵達預期目標。
3 實驗效果與談論
3.1 實驗效果
用克己催化劑和安穩性ClO2溶液為氧化劑,對廢水進行氧化消解,一同引入紫外催化光源。實驗條件:取廢水250 mL,調度pH為2,在紫外燈照射下,投加35 mL 2%的ClO2溶液和3 g催化劑,跟著反應時刻的延伸,廢水中有機物和COD去除情況如圖 2所示。
圖 2 ClO2/UV工藝中廢水氧化消解程度隨反應時刻的改動
用上述工藝方法對企業現場提取的高濃度廢水進行處理后,檢測效果如表 1所示。
由表 1可見,經過除油、蒸氨、氧化處理后,高濃度廢水中COD和氨氮含量大大下降,徹底符合進入生化處理系統的水質要求。
3.2 分析談論杭州桂冠環保科技有限公司(www.vzy.net.cn)專業出產水處理設備,過濾器等環保節能產品
在ClO2 /UV工藝中,氧化消解反應前50 min內,跟著反應時刻的增加,廢水消解程度明顯增加;當反應時刻大于50 min時,廢水降解程度隨反應時刻的增加緩慢增長,有機物和COD去除率均趨于安穩。
引入紫外催化光源,對氧化消解反應效果明顯,有機物和COD去除率都較ClO2單獨氧化廢水時有所前進,尤其是COD去除率,增加得愈加明顯,這是由于紫外光的存在,反應相發作了較多的·OH,而·OH具有非常強的氧化性,使廢水中的有機物和COD更徹底的氧化消解,所以處理效果也更佳。
4 結論
選用預處理和ClO2 /UV多級氧化消解相結合的工藝方法,可有用下降焦油化工企業發作的高濃度廢水中COD和氨氮含量,使其抵達進入生化處理系統的水質要求。
該工藝選擇的廢水預處理方法使氧化消解反應中的ClO2實踐用量大幅減少,運轉費用較慣例ClO2氧化工藝明顯下降。
針對企業單個的廢水水質特性,選擇多種廢水處理方法的組合工藝技術,能夠有用地處理焦油加工過程中發作的高濃度廢水。
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